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今天是10月4号,国庆长假第六天。正打算按原计划去旅游,忽然接到佛山某精密机械厂的一个电话,说急需技术人员到现场去解决问题。从电话里,可以感受到客户非常着急。我们问清楚路线后,马上赶回公司,准备好设备。驱车前往佛山。
虽然是国庆期间,但交通还是挺顺畅的,一个半小时就赶到目的地了。
到现场后,经该厂负责人介绍,该工厂主要精加工铸钢零件。最近有一批零件,直径大约为150MM,长约为250MM,在精加工的时候,多车了十几个丝。客户在整机安装后,发现该零件太松了。之前解决的方法是,用氩弧焊机焊补,把整个内壁焊一层。再精加工。但是新问题又出来了,由于氩弧焊在焊补的过程中,孔壁太深,焊枪不容易焊到,不好掌握,精加工后表面布满砂眼,即使焊得到,由于氩气气体一吹,又把刚焊补的地方,吹一个坑出来。由于砂眼太多,又得重新用氩焊再焊一层。
在认真分析之后,我们决定用FUSSEN---LH-200焊机,焊丝WN-32焊丝进行堆焊(图1),在焊完一个表面积为70MM*30MM,高为0.5MM后,新问题又出来,用FUSSEN焊机虽然焊补效果完全满足厂家的要求,但是我们考虑到,效率方面较氩焊来说,慢了许多。焊一个表面积为70MM*30MM,高为0.5MM,用了1个多小时。按24小时来算的话,最多也只能焊补两、三个左右。虽然这样的速度,厂家可以接受。但是有没有更好的办法呢?
我们又找了一个布满砂眼的零件试焊。结果,我们只用了40多分钟,就焊好了(图2)。
至此,我们向厂家提出我们的新方案,先用氩弧焊焊一层,加工后,再用FUSSEN---LH-200焊机焊补砂眼。用这种焊补方法,效率大大提高,一天可以焊20多个。厂家负责人听后,对此方案非常满意。
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