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剥线机常见故障及排除方法

  • 发布日期:2020-07-31
电脑剥线机
序号 现象 故障分析 解决(排除)方法
前端丝头长短不一 A.左输线轮间隙过大; B.校直器压得太紧; C.导管没有对准刀口中心 A.调整左间隙调节盘至间隙合适;
B.将校直器调整旋钮调松;
C.调整导管使对准刀口中心。
后端丝头长短不一 右输线轮间隙太大 调整右间隙调节盘至间隙合适
总长度与实际设定参数 不符: A.比设定长度要长;
B.比设定长度要短;
C.长度不一致。
A.机械传动中本身存在系统误差;
B.左输线轮两轮之间的间隙和压力调整不合适,校直器送线不顺畅。
A.在模式下减少“L”数值。
B.在模式下增大“L”数值。
C.调节右输线轮压力,间隙至合适,
且保持校直器送线顺畅。
前端切口倾斜 导管位置不对 调整导管与刀口中心对齐。
线头剥出正常,线尾剥出的线有的正常,有的切口倾斜,有的切断线芯 定位导管离刀片太近。 调节导管位置,使导管前端与刀片的距离大于所剥线尾(A)的距离
同一捆线中出现前端或后端丝头切断。 刀口堆积线皮过多 用毛刷直接清扫刀口。
绝缘皮上呈过重花纹 左右输线轮压力过大 调节减小左右压力轮至合适。
剥短线或中间剥,长度L合格,但是A.B等尺寸不 符合设定的要求。 A.导线质量不合格,绝缘层与芯线间裹得太松;
B.绝缘层太软,在加工蜕皮工序中推挤变形,撤去外力后恢复原形不到位。
  1. 更换质量合格的导线;
  2. 此加工方法本身存在固有的缺陷,在长度精度上,应该降低要求。
剥出的线端部分有金属 丝拉出。 A.切痕进刀量偏大;
B.导线绝缘层厚薄不匀或线芯和绝缘层不同心。
C.“O”设置参数偏小。
A.增大“C”数值;
B.更换质量合格的导线。
C.增大“O”数值。
10 前端无线头无切痕,后端剥头正常,前端有头而后端无头。 设定有错 重新核对输入的“A”、“b”、“C”的 数值。
11 前轮,刀部正常,后轮不转 H设定到2(即短线)了。 把H设定为1或3
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