一、
东莞环保公司介绍炭化室装煤产生的烟尘来自以下几方面:
1、装入炭化室的煤料置换出大量的空气,空气与入炉的细煤粒不完全燃烧,形成黑烟。
2、装炉煤和高温墙接触、升温,产生大量水蒸汽和粗煤气。
3、随上升水蒸汽和煤气同时扬弃的细煤粉,以及平煤时带出的细煤粒。
4、因炉顶空间瞬时堵塞而喷出的煤气。
二、装煤烟尘治理主要有两种方法,一种是机械除尘法,另一种是喷射消烟除尘法。
1、装煤机械除尘法
目前
东莞环保公司的装煤机械除尘净化有以下几种类型,现分述如下。
(1)德国埃森Schal ko—CEAG厂的装煤烟尘控制是在装煤车上设置燃烧洗涤除尘净化系统。在具备自动启、闭炉盖的装煤车上,采用密封良好的下煤漏嘴,并在其上设自动升降套筒,从此处吸烟尘。烟尘经车上的抽吸一燃烧一水洗涤净化系统排至大气,但其排出尾气含尘浓度较高,尚不能满足我国排放标准。为此,我国自行设计改进的洗涤设施采用两级洗涤,后一级采用高效可调矩形喉管文氏洗涤器,洗涤后可使尾气含尘小于150mg/m ,符合我国外排标准。
(2)车上燃烧,地面站洗涤净化系统。该系统已在宝钢焦化一、二期上应用。将抽吸的烟气在车上燃烧、预洗涤后再送地面站洗涤净化。装煤烟尘含尘约2~lOg/m ,经车上燃烧预洗涤后减至0.5~3g/m ,再经地面站最终净化,外排气体含尘10~20mg/m ,其控制率>95% ,缺点是能耗大,产生污水。
(3)装煤车不设燃烧设施,烟气混入空气经冷却后人地面站,再经袋式除尘后排放。该系统也采取预涂层措施,控制率不亚于上述系统。
(4)装煤车不设燃烧装置,烟气通过两级文氏管洗涤冷却后排放。由于不设燃烧装置,设备简化。鉴于BaP常温下蒸汽浓度小,故对BaP的去除有效,但对苯的去除有限。
2、
东莞环保公司喷射消烟除尘法
早在60年代,前苏联就已使用蒸汽喷射进行消烟除尘,但因蒸汽引入增加了酚水的排出,使能耗量加大,目前都已改为高压氨水消烟除尘。80年代我国在推行双集气管、顺序装煤、保持合适的吸力、精心操作等条件下,使高压氨水喷射消烟控制率达到60%,效果较好。不过,
东莞环保公司介绍有时由于操作时吸力过大,使煤尘带人量增加,造成下段工序堵塞严重、焦油中游离碳含量过高。再者,由于重力装煤,大量煤料瞬间注入炭化室,且套筒密封性不佳,使烟尘控制效果不理想。影响该技术的另一个因素是操作管理难度加大,如高压氨水三通阀。即使如此,目前仍有德国、俄国等坚持采用这一技术,烟尘控制率可达到80%。该技术要点如下:
(1)采用螺旋给料机装煤,使煤料均匀装入炭化室。
(2)采用四个装煤孔装煤,下料均匀。
(3)保持合适的吸力,不致影响后序工艺操作。
(4)平煤小炉门有密封套,并减少平煤次数。
(5)装煤车带有气密性套筒和球面装煤孔座,二者紧密接触,减少空气漏人。