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鹤山市鑫运机电工程有限公司 http://www.114my.cn/shopdetail/168689/

主营:空气过滤器,净化设备,中央空调风口,中央空调设备,装修材料

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鹤山市鑫运机电工程有限公司
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  • 除胶渣过滤系统方案
  • 除胶渣过滤系统方案

  • 发布时间:2020-09-27 10:58:42
  • 关键词:除胶渣过滤系统方案生产,除胶渣过滤系统方案服务,除胶渣过滤系统方案批发
  • 产品描述:鹤山市鑫运机电工程有限公司是一家专业的除胶渣过滤系统方案生产厂家,提供除胶渣过滤系统方案服务,除胶渣过滤系统方案批发,鑫运机电工程在品质,产量,性价比方面一直有良好的口碑,服务热线:蒋先生/137-1339-1768.
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智能过滤 全自动反冲洗 高精过滤 无需更换滤芯
清洁生产 耗水少耗能低 性能稳定 耐高温耐氧化
除胶渣的原理:
  在高温碱性条件下,利用 KMnO4 的强氧化性将孔壁表面树脂碳链氧化分解,将已膨松软化的树脂及胶渣去除,使孔壁裸露并形成蜂巢状粗糙结构,提高孔壁与化学铜之间的接合力。


除胶效率的控制因素:
1、 除胶渣循环处理系统是一套智能过滤设备,就是针对过滤这个环节
2、 温度:调整除胶液除胶渣的最佳温度
3、 物料补充:化验分析后补充 MnO4 -和 OH -
4、 电解或化学还原:将 MnO4 2-还原成 MnO4 -
5、 过滤:滤除除胶缸里的胶渣和固体杂质。

胶渣和其它固体杂质的导致的问题:
  过滤不良,残留物塞孔阻碍药液交换,增加报废率。
过滤方法:
① 传统过滤(手动拆装清洗)。 ②药液粘度提高 , 影响除胶速率及生产力。

③ 不锈钢滤芯物理过滤 ,容易堵塞 , 清理频繁。


④ 过滤系统不能自动反冲操作 , 增加维护工作量



⑤ 清洗高危药液过滤芯带来安全隐患。


智能过滤系统:
操作原理:本系统具有:过滤功能,反冲洗功能 ① 过滤:将除胶渣缸液抽至过滤系统,在压力作用下除胶渣液从滤芯外部渗入,经中间空心部份流走,回到除胶渣缸,而胶渣杂质不能通过滤芯,阻隔在过滤系统里。
② 反冲洗:将清水(或气水混合)抽到过滤系统, 间空心部份,在压力的 作用下,将阻隔在滤芯里排污管排出流至污水槽。

传统工艺及新工艺效益对比:
优势对比
项目 传统过滤工艺 除胶渣循环处理系统
  除胶渣速率 药液杂质逐渐增多,粘度增大,除胶效果不稳定,
除胶速率降低。
  药液杂质减少,粘度变小,除胶速率提高。
  产品报废率 未能有效过滤胶渣、杂质易造成塞孔、孔内无铜、
铜瘤、通孔,盲孔开路等问题 ,报废率逐渐增高。
高效过滤,解决因胶团、杂质造成的塞孔、孔内
无铜、铜瘤、通孔,盲孔开路等问题诸多问题, 改
善产品质量,报废率降低。
  环保效益 除胶渣操作时带出药液多,拆装清洗滤芯时产生
较多废液、易产生二次污染。
降低药液粘度,除胶渣时减少药液带出量,清洁
生产。
  倒缸频率 两三个月换缸一次 ,换缸成本高,清缸麻烦,
耗工时耗物料
  不用倒缸 ,省成本,提高工作效率;
  操作安全 每周拆装清洗滤芯,拆装员经常不戴安全防护用
具,易发生安全事故。
智能反冲,无需拆装清洗或更换滤芯,不存在操
作安全事故;
  生产管理(6s/8s) 拆装及清洗滤芯过程中,易溅出废液或操作不当
发生质量问题,导致生产环境脏、乱、差。
无需拆装清洗滤芯,符合 6s 符合 6s 生产管理体系要求
成效展示:
液体粘度、流动性效果

KMnO4 安装前后药带出量图表:
安装除胶渣系统后比未安装前药液带出量少了 25%-35%

测试方法:
药液带出量测试方法:
① 取一个和除胶渣缸长宽大小相似的托盘,烘干后称其质量并记录 W1 待用。
② 在除胶渣缸上选取一卡(20 或 24 片)测试板,按正常除胶渣工序操作,当机器将这卡测试板从除胶渣缸上吊起后,马上将托盘放置测试板下面,将测试板滴落的槽液接住保留,放置 25 秒后,拿出托盘并称其总量为 W2。
③ 计算:药液总重 W=W2-W1,
④ 一卡测试板面积 S=S1(双面)×N 板数
⑤ 单次药液带出量 m=W÷S
⑥ 重复上述实验步骤 n 次(n 在 10 次以上),计算每次药液带出量。
⑦ 药液带出量 = n 次带出量的平均值。


除胶渣速:
除胶速率测量方法:
① 取双面裸铜 FR4 基板(5*5cm),用砂纸打磨好四周,清洗干净,放入烤炉以 120 度烘烤30min,取出放入干燥器内冷却至室温,称重 W1mg;
② 按 DESMEAR 流 程,经预中和,中和,水洗后,于 120 度哄烤 30min,取出放入干燥器内冷却至室温,称重 W2mg;
③ 除胶渣速率=(W1-W2)mg/板面积 cm2,除胶渣控制范围为 0.15-0.45mg/cm2
悬浮物(SS)测定:
废水中悬浮物(SS)的测定(重量分析方法)
① 将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,在 103-105℃烘干 2h,取出冷却后盖好瓶盖称重,直至恒重(两次称量相差不超过 0.0005g)
② 去除悬浮物后震荡水样,量取均匀适量水样(使悬浮物大于 2.5mg),通过上面称至恒重的滤膜过滤;用蒸馏水洗残渣 3-5 次。如样品中含有油脂,用 10Ml 石油醚分两次淋洗残渣。
③ 小心取下滤膜,放入原称量瓶内,在 103-105℃烘箱内,打开瓶盖烘 2h,冷却后盖好盖称重,直至恒重为止。
计算:悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V 式中:A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g) B——滤膜及称量瓶重(g) V——水样体积
注意事项:废水粘度高时,可加 2-4 倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。
客户数据汇总:
根据客户安装除胶渣循环系统后实际生产回馈的数据,我们汇总所得结果如下:
  项目   安装除胶渣设备后   备注
除胶速率 可以提高 3%~10%  
0.2mm 孔报废率 减少 43%-57%  

除胶渣工序上的报废率。 大孔( 0.3mmm 、0.5mm)无孔率很低,本处忽略不计

  HDI 孔报废率   减少 32%-46%  
药液带出量 减少 25%-35%  
  废液排量(除胶渣液)   减少 95%以上(不用倒缸)
技术参数:
1、 外形尺寸: 1250 x800 x 1400( mm)
2、 動力氣壓:0.4 Mpa
3、 進出管徑:1"
4、 溫度範圍:120℃。
5、 安裝面積:1m2 6、 处理量:2000L/H
应用案例:



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  • 联系人:张先生
  • 手 机:13729986678
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