| 智能过滤 |
全自动反冲洗 |
高精过滤 |
无需更换滤芯 |
| 清洁生产 |
耗水少耗能低 |
性能稳定 |
耐高温耐氧化 |
除胶渣的原理:
在高温碱性条件下,利用 KMnO4 的强氧化性将孔壁表面树脂碳链氧化分解,将已膨松软化的树脂及胶渣去除,使孔壁裸露并形成蜂巢状粗糙结构,提高孔壁与化学铜之间的接合力。
除胶效率的控制因素:
1、 除胶渣循环处理系统是一套智能过滤设备,就是针对过滤这个环节
2、 温度:调整除胶液除胶渣的最佳温度
3、 物料补充:化验分析后补充 MnO4 -和 OH -
4、 电解或化学还原:将 MnO4 2-还原成 MnO4 -
5、 过滤:滤除除胶缸里的胶渣和固体杂质。
胶渣和其它固体杂质的导致的问题:
过滤不良,残留物塞孔阻碍药液交换,增加报废率。
过滤方法:
① 传统过滤(手动拆装清洗)。 ②药液粘度提高 , 影响除胶速率及生产力。
③ 不锈钢滤芯物理过滤 ,容易堵塞 , 清理频繁。
④ 过滤系统不能自动反冲操作 , 增加维护工作量

⑤ 清洗高危药液过滤芯带来安全隐患。
智能过滤系统:
操作原理:本系统具有:过滤功能,反冲洗功能
① 过滤:将除胶渣缸液抽至过滤系统,在压力作用下除胶渣液从滤芯外部渗入,经中间空心部份流走,回到除胶渣缸,而胶渣杂质不能通过滤芯,阻隔在过滤系统里。
② 反冲洗:将清水(或气水混合)抽到过滤系统, 间空心部份,在压力的 作用下,将阻隔在滤芯里排污管排出流至污水槽。
传统工艺及新工艺效益对比:
优势对比
| 项目 |
传统过滤工艺 |
除胶渣循环处理系统 |
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除胶渣速率 |
药液杂质逐渐增多,粘度增大,除胶效果不稳定,
除胶速率降低。 |
药液杂质减少,粘度变小,除胶速率提高。 |
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产品报废率 |
未能有效过滤胶渣、杂质易造成塞孔、孔内无铜、
铜瘤、通孔,盲孔开路等问题 ,报废率逐渐增高。 |
高效过滤,解决因胶团、杂质造成的塞孔、孔内
无铜、铜瘤、通孔,盲孔开路等问题诸多问题, 改
善产品质量,报废率降低。 |
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环保效益 |
除胶渣操作时带出药液多,拆装清洗滤芯时产生
较多废液、易产生二次污染。 |
降低药液粘度,除胶渣时减少药液带出量,清洁
生产。 |
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倒缸频率 |
两三个月换缸一次 ,换缸成本高,清缸麻烦,
耗工时耗物料 |
不用倒缸 ,省成本,提高工作效率; |
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操作安全 |
每周拆装清洗滤芯,拆装员经常不戴安全防护用
具,易发生安全事故。 |
智能反冲,无需拆装清洗或更换滤芯,不存在操
作安全事故; |
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生产管理(6s/8s) |
拆装及清洗滤芯过程中,易溅出废液或操作不当
发生质量问题,导致生产环境脏、乱、差。 |
无需拆装清洗滤芯,符合 6s 符合 6s 生产管理体系要求 |
成效展示:
液体粘度、流动性效果
KMnO4 安装前后药带出量图表:
安装除胶渣系统后比未安装前药液带出量少了 25%-35%
测试方法:
药液带出量测试方法:
① 取一个和除胶渣缸长宽大小相似的托盘,烘干后称其质量并记录 W1 待用。
② 在除胶渣缸上选取一卡(20 或 24 片)测试板,按正常除胶渣工序操作,当机器将这卡测试板从除胶渣缸上吊起后,马上将托盘放置测试板下面,将测试板滴落的槽液接住保留,放置 25 秒后,拿出托盘并称其总量为 W2。
③ 计算:药液总重 W=W2-W1,
④ 一卡测试板面积 S=S1(双面)×N 板数
⑤ 单次药液带出量 m=W÷S
⑥ 重复上述实验步骤 n 次(n 在 10 次以上),计算每次药液带出量。
⑦ 药液带出量 = n 次带出量的平均值。
除胶渣速:
除胶速率测量方法:
① 取双面裸铜 FR4 基板(5*5cm),用砂纸打磨好四周,清洗干净,放入烤炉以 120 度烘烤30min,取出放入干燥器内冷却至室温,称重 W1mg;
② 按 DESMEAR 流 程,经预中和,中和,水洗后,于 120 度哄烤 30min,取出放入干燥器内冷却至室温,称重 W2mg;
③ 除胶渣速率=(W1-W2)mg/板面积 cm2,除胶渣控制范围为 0.15-0.45mg/cm2
悬浮物(SS)测定:
废水中悬浮物(SS)的测定(重量分析方法)
① 将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,在 103-105℃烘干 2h,取出冷却后盖好瓶盖称重,直至恒重(两次称量相差不超过 0.0005g)
② 去除悬浮物后震荡水样,量取均匀适量水样(使悬浮物大于 2.5mg),通过上面称至恒重的滤膜过滤;用蒸馏水洗残渣 3-5 次。如样品中含有油脂,用 10Ml 石油醚分两次淋洗残渣。
③ 小心取下滤膜,放入原称量瓶内,在 103-105℃烘箱内,打开瓶盖烘 2h,冷却后盖好盖称重,直至恒重为止。
计算:悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V 式中:A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g) B——滤膜及称量瓶重(g)
V——水样体积
注意事项:废水粘度高时,可加 2-4 倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。
客户数据汇总:
根据客户安装除胶渣循环系统后实际生产回馈的数据,我们汇总所得结果如下:
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项目 |
安装除胶渣设备后 |
备注 |
| 除胶速率 |
可以提高 3%~10% |
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| 0.2mm 孔报废率 |
减少 43%-57% |
除胶渣工序上的报废率。 大孔( 0.3mmm 、0.5mm)无孔率很低,本处忽略不计 |
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HDI 孔报废率 |
减少 32%-46% |
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| 药液带出量 |
减少 25%-35% |
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废液排量(除胶渣液) |
减少 95%以上(不用倒缸) |
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技术参数:
1、 外形尺寸: 1250 x800 x 1400( mm)
2、 動力氣壓:0.4 Mpa
3、 進出管徑:1"
4、 溫度範圍:120℃。
5、 安裝面積:1m2
6、 处理量:2000L/H
应用案例:

